随着合成系统接气,标志着国际焦化甲醇系统春季检修工作圆满收官。四天的昼夜奋战,全体检修人员以“零返工、零延误、零事故”为目标,科学统筹、精准施策、高效协同,较原计划提前30多小时完成检修任务,为装置“安稳长满优”运行提供有力保障。
做足准备 严把“质量关”
坚持“不打无准备之仗”,该公司根据生产实际,收集检修项目124项,根据检修项目风险程度、施工难度及关键控制点,多次召开专题会议,编制检修方案,确定加热炉更换对流段炉管弯头、安全阀校验等4项厂控检修项目;提前提报检修材料,统筹考虑设备情况和材料到货情况,排定检修计划;认真组织学习开停车方案,确保每名职工熟悉掌握过程中的每一个细节,做到心中有数,做好充足检修准备。
“经过全体人员的通力协作,加热炉对流段炉管弯头更换任务比原计划提前24小时完成,这为我们争取了宝贵时间。当前检修重点已转入安全阀校验阶段,机电管理部要统筹调配校验资源,甲醇车间要科学制定校验方案,坚持‘能抢一小时是一小时’的工作理念,确保检修任务高效推进。”国际焦化总工程师亓栋在每日的检修例会上强调。
协同作战 跑出“加速度”
该公司坚持用新方法解决问题,形成“问题汇总、集体决策、跟踪执行”的PDCA循环,打破传统分段式管理,实现检修全流程、全过程的动态资源调配,全力推动检修进度。化产车间检修团队采用“精准定位+同步作业+闭环确认”方法,仅用3.5小时就完成30台阀门更换、酸气关节检修和2块盲板拆除任务。
“检修过程中,各单位体现出较强地拼搏精神,加班加点往前赶,备煤车间主动支援甲醇车间,炼焦车间主动支援化产车间,化产车间和甲醇车间主动配合做好安全交底和监护,所有检修节点都在不同程度提前,为全面打赢检修攻坚战奠定了坚实基础。”国际焦化副总经理王红亮检修总结会上提出表扬。
同时,该公司坚持“能自己干绝不外委”原则,最大限度发挥内部协同效应,自主更换阀门、处理漏点等,降低外委费用。甲醇车间8名骨干人员组成突击队,克服空间狭小、环境恶劣等困难,密切协作,全力以赴做好脱硫塔填料工作,创下单日清理120方填料环数量、清运30吨硫泥的新纪录。
筑牢防线 绷紧“安全弦”
该公司多措并举强化检修安全管理,通过“日常巡查+专项检查+包保督导”三级管控体系,重点整治“三违”行为,累计开展外围施工队伍资质、动火作业、检修票证办理、消防等专项检查8次,整改隐患30余项,按照“定责任人、立即整改、照片复命”程序,实现隐患整改闭环率100%。
创新建立“线上+线下”安全宣教模式,在公司安全管理群推送检修注意事项、安全规范等,在微信公众号开设【检修动态】专栏,实时推送检修动态和典型经验。同时深入开展“送温暖到一线”活动,为参检职工发放方便面50箱、火腿肠8箱和矿泉水等慰问物资,有效激发全员“保安全、提进度、铸品质”的攻坚热情,营造了上下同欲、合力攻坚的浓厚氛围。